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唐钢SWRH77B钢冶炼工艺改进

作者:1发布时间:2010-02-07

SWRH77B是高碳钢品种系列,具有良好的高抗拉强度、韧性和低松弛性能,SWRH77B、SWRH82B盘条是生产高强度预应力钢绞线的主要原料,是高速线材硬线品牌种钢之一,被广泛应用于大跨度桥梁、现代建筑的主筋等领域。

唐山钢铁公司厂针对SWRH77B夹杂物含量较高的情况,从铁水预处理-转炉冶炼-钢水运输-LF炉精炼-钢水运输-连铸浇注整个过程进行了分析,发现主要存在以下问题:转炉渣量大,出钢时下渣量较多;转炉终点成分碳含量偏低;LF炉渣系流动性差,吸附夹杂能力弱;钢水处理完毕后底吹时间不足,夹杂物没有充分的时间上浮;铸坯冷却强度过大,造成表面质量缺陷等,造成了SWRH77B钢夹杂物含量较多和等级较大,产品性能不稳定。针对存在的上述问题,制定了转炉工艺改进和LF工艺调整改进措施。

转炉摇炉操作采用双渣操作,在倒渣时尽量倒出富含磷炉渣。要求摇炉过程全程化渣,确保一次拉碳磷含量≤0.012%,出钢口使用Φ130mm或带锥度新出钢口,保证了出钢时钢流圆整,避免钢流发散吸氮。出钢末期使用定位挡渣设备挡渣,严格控制钢包渣层厚度在50mm以下。在一定温度条件下,碳含量越高,钢水氧含量越低,反之则越高,氧含量可以作为夹杂物含量多少的标志。因此要求转炉采用高拉补吹法,第一次拉碳目标碳0.75~1.00%,必保终点碳≥0.30%。此举有效的减少了钢水中夹杂物的数量。

原渣系由于碱度高造成粘度大,吸附夹杂能力有限,为此调整精炼石灰和萤石的加入比例,同时控制精炼石灰加入量,使精炼渣碱度在1.7~2.0左右,采用氩气流量自动控制设备,控制好精炼过程氩气压力和精炼温度。造出的还原渣流动性好,吸附夹杂能力大,大大改善了钢水的纯净度。为了确保夹杂物上浮充分,要求LF炉所有操作完成以后,出站前软吹时间≥10min,软吹时气眼≤200mm,不得裸露钢水液面,采用高档覆盖剂覆盖气眼。为了保证铸坯质量,对连铸工艺进行了优化,要求中包开浇前要进行氩气吹扫;大包、中包采用铝碳水口保护浇注;控制中包钢水过热度在20~30℃,拉速稳定在1.8~2m/min,拉速波动不得超过0.1m/min;采用结晶器电磁搅拌,以减少成分偏析;二冷采用弱冷控制,同时严格控制设备冷却水用量,严禁设备冷却水喷溅到铸坯上。通过采取以上措施,有效的改善了铸坯质量,保证了产品的性能。