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绥阳公司铁合金炉渣成功应用 实现节约成本百万元

作者:1180发布时间:2020-12-15
绥阳公司铁合金炉渣成功应用 实现节约成本百万元

日前,国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司(以下简称绥阳公司)铁合金炉渣在生产水泥熟料中成功应用,此举不仅缓解固废物堆放的环保风险,减少场地占用,还实现节约成本百万元。   绥阳公司是贵州省四个“循环经济一体化”产业园,涉及年产40万吨锰系合金厂、年产130万吨水泥厂、2*150MW热电联产燃煤自备电厂及存储量3000万吨石灰石矿山。年产40万吨的锰系合金厂每年可产生28万吨锰硅合金渣,渣内其主要成分为SiO2:36.0%-40.0%,CaO:22.0%-25.0%,Al2O3:14.0%-20.0%,还有少量的MgO:4.0%-6.0%,氧化亚锰6.0%-10.0%,二氧化钛0.5-1%。若弃置不用,不仅会占用大片土地,堆放期间溢出物还将污染水体。

据介绍,锰硅合金渣用于生料制备煅烧熟料,因无经验可取,存在较大的困难和不确定性,主要表现为:铁合金炉渣中含有氧化镁、氧化亚锰、二氧化钛,控制不好会加剧熟料矿物β-C2S转化成γ-C2S,造成熟料粉化并降低水硬性,从而降低熟料强度;由于锰硅合金渣的烧失量为负数,煅烧过程中如果分炉温度控制不好预热器结皮将会增多,造成预热器堵塞的风险;铁合金生产过程中氧化亚锰存在波动,仪器不能检测熟料中氧化亚锰、二氧化钛,只能通过手工分析控制熟料中氧化亚锰、二氧化钛含量。手工分析铁合金炉渣中氧化钙时,溶液颜色呈绿色荧光,无法判断滴定终点。

为此,绥阳公司通过大量的检验分析和数据统计分析,试配大量生料检测其易烧性,确定在严格控制熟料氧化镁小于2%、氧化亚锰小于1%、二氧化钛小于0.3%的基础上,进行锰硅合金渣试烧熟料的试验。经反复试验,锰硅合金渣不仅可以替代部分建筑垃圾(硅、钙质),而且易磨性、易烧性较好,生料磨台时相对提高;使用锰硅合金渣后,熟料3天抗压强度增加了1.7MPa,28天抗压强度增加1.8MPa。截至2020年11月份,生料段增加锰硅合金渣消耗量为49476吨,节约成本101.53万元。