近日,酒泉榆中钢铁有限公司炼铁、炼钢两个作业区在技术创新方面取得重大突破。炼铁作业成功实施“烧结机热风点火技术应用”创新项目;炼钢作业成功实现钢包耐材在线使用包龄的大幅提升,从原本80炉次提升至目前最高包龄136次,提升幅度超17%。
据了解,此前炼铁作业时烧结机点火器采用高转混合煤气点火,常温助燃风致使点火热量损耗大,点火强度不足,导致料面返矿增多。为解决这一难题,炼铁作业区烧结工序助理工程师马建刚带领技术团队提出“提升助燃风温度以提高点火温度”的创新思路,通过改造回热风管道系统,引入多管除尘器和智能调控装置,成功打造高效热风点火系统。项目实施后,烧结机点火助燃风温度提升160℃,点火温度升高30℃以上,点火强度显著改善。同时,点火器管壁结垢和火嘴堵塞现象大幅减轻,检修频率降低,职工劳动强度得以有效缓解。
炼钢作业区与耐材单位携手探索,针对钢包耐材在高温侵蚀、钢水冲刷、热震冲击等复杂工况下的难题,创新性地从优化材料配方和改良结构设计两方面发力。一方面,引入新型复合原料,优化结合剂成分,增强耐材抗侵蚀性、高温强度与稳定性;另一方面,采用热喷补套浇结构设计理念,针对钢包不同部位的侵蚀特点,定制差异化耐材结构,有效减少热震侵蚀抗剥落损伤。此次技术革新成效显著,不仅大幅降低成本,减少钢包耐材更换次数,增强了生产连续性,更是有效降低了煤气能源介质的浪费。
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