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鄂城钢铁高炉实现自动喷煤

作者:1180发布时间:2026-02-27
鄂城钢铁以创新为引擎,将全自动喷煤的创新成果推广应用至喷煤系统并取得较好成效。此项成果还荣获全国机冶建材行业职工技术创新成果三等奖、中国宝武优秀岗位创新成果三等奖。

  鄂城钢铁以创新为引擎,将全自动喷煤的创新成果推广应用至喷煤系统并取得较好成效。此项成果还荣获全国机冶建材行业职工技术创新成果三等奖、中国宝武优秀岗位创新成果三等奖。

  高炉喷煤,是炼铁工艺中的一项关键环节,直接关系着高炉的效率和成本。然而,鄂城钢铁2号高炉的喷煤环节长期处于“半自动”的低效模式,成为制约高炉效率提升的瓶颈。

  突破这一困境,唯有创新。自动化车间首操张志刚带领团队迎难而上。他们深入分析现有设备的运行数据,对标兄弟单位的经验,结合鄂钢的实际情况,大胆提出智能化升级的方案。

  在项目中,张志刚如同一位探险家,带着团队开启一场智慧升级的“硬仗”。“这是块难啃的‘硬骨头’,但技术创新就是要敢闯敢试才行。”张志刚心里清楚,这是炼铁厂迈向智能化的必经之路。

  那段时间,自动化车间成了他们的“作战室”,黑板上布满了密密麻麻的公式和流程图。团队成员们常常争论得面红耳赤,但每次争论过后,都能碰撞出新的火花。团队成员加班加点,每一个参数的调整都凝聚着团队的智慧。

  更难的是,为了不影响生产,团队决定分步推进。每一次调整,团队都小心翼翼,力求在不影响生产的前提下完成关键突破。有一次,为了验证一个数据的准确性,张志刚爬上十几米高的喷吹罐,仔细检查每一个测点。寒风凛冽,吹得人脸颊生疼,但他却浑然不觉。他心里只有一个念头:“一定要把这个骨头啃下来!”

  终于,功夫不负有心人。经过几个月的攻坚,2号高炉成功实现了全自动喷煤。这一系统不仅将喷煤准确率提升约80%,倒罐稳定性提高约75%,每年节约了约70万元的喷煤成本,并大幅减轻了人工劳作强度。

  “以前一天要手动调整几十次,现在坐在控制室就能完成所有操作。”一位操作工感慨地说。这不仅是一次技术革新,更是大家用智慧和汗水换来的成果。张志刚和团队站在高炉控制室里,看着屏幕上稳定的喷煤数据,脸上都露出了欣慰的笑容。